高速?zèng)_床以便處理AMADA-3D編程系統(tǒng)的不夠,歷經(jīng)長(zhǎng)期性的編程實(shí)踐活動(dòng),我發(fā)現(xiàn)了AMADA-3D編程系統(tǒng)可以根據(jù)DXF(DrawingExchangeFile)文件格式同其他系統(tǒng)軟件互換數(shù)據(jù)信息。
而AUTOCAD做為一種CAD軟件系統(tǒng),其具備操作界面友善,制圖功能齊全和便于把握的特性,備受眾多工程項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員的鐘愛。
因?yàn)镃AD自身精密度能夠做到0.000毫米,高精密的CAD圖型進(jìn)而確保了零件的高精密。我將AUTOCAD與AMADA-3D編程系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合,構(gòu)建了如圖所示3所顯示的編程系統(tǒng),大大的地提升了編程高效率及程序流程的精確性。
CAD圖型的并行處理系統(tǒng)
不僅編程工作人員能夠并行處理地繪圖CAD展開圖,并且能夠靈活運(yùn)用加工工藝及設(shè)計(jì)方案的CAD圖型,如圖所示3所顯示。因?yàn)檎归_圖的轉(zhuǎn)化成來(lái)自于多種渠道,多階段,產(chǎn)生了CAD圖型的“并行處理”系統(tǒng),促使編程高效率及準(zhǔn)確性大幅提升。
1、簡(jiǎn)述
做為根據(jù)PC機(jī)的上臺(tái)操縱模塊,運(yùn)動(dòng)控制卡在私人飛機(jī)系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)全過(guò)程中,具備更大的協(xié)調(diào)能力和開放式。促使客戶能短時(shí)間開發(fā)設(shè)計(jì)出功能齊全的伺服控制系統(tǒng)系統(tǒng)。正由于之上的特性,技術(shù)專業(yè)運(yùn)動(dòng)控制卡不但在高速?zèng)_床制造行業(yè)獲得很多營(yíng)銷推廣應(yīng)用,并且在在很多中小型私人飛機(jī)系統(tǒng)中也獲得普遍地運(yùn)用。文中將以步進(jìn)電機(jī)機(jī)電公司MPC01系列產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)控制卡為例子,詳細(xì)介紹雙軸運(yùn)動(dòng)控制卡在高速?zèng)_床進(jìn)給系統(tǒng)中運(yùn)用。
2、高速?zèng)_床伺服控制系統(tǒng)系統(tǒng)
(1)系統(tǒng)電動(dòng)執(zhí)行器及上臺(tái)控制板:在高速?zèng)_床的雙軸送料系統(tǒng)中,規(guī)定實(shí)行電動(dòng)機(jī)的滿載響應(yīng)速度在40—60ms之內(nèi)。而伺服電機(jī)的響應(yīng)速度(一般在200ms上下)不可以考慮該系統(tǒng)快速響應(yīng)的規(guī)定,故本系統(tǒng)采用松下公司溝通交流交流伺服電機(jī)MSMA750W和DMC301A各自做為實(shí)行電動(dòng)機(jī)和上臺(tái)控制板。下邊為該伺服控制系統(tǒng)系統(tǒng)電源電路接線方法:DMC301A與MINASA系列產(chǎn)品的接線方法
(2)系統(tǒng)手機(jī)軟件操縱一部分該系統(tǒng)手機(jī)軟件選用VB來(lái)開展程序編寫。因?yàn)镸PC01運(yùn)動(dòng)控制卡配置了功能齊全的動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)(DLL),客戶能夠迅速在Windows系統(tǒng)自然環(huán)境下開發(fā)設(shè)計(jì)出自身的伺服控制系統(tǒng)系統(tǒng)。并且對(duì)于Win的多個(gè)任務(wù)體制,MPC01運(yùn)動(dòng)控制卡選用了虛似機(jī)器設(shè)備驅(qū)動(dòng)器(VXD)技術(shù)性,很切實(shí)解決了Win自然環(huán)境下的操縱系統(tǒng)的實(shí)用性難題。在程序流程開展復(fù)位時(shí),利用申明控制模塊(MPC01。BAS),以頭文件的方式將動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)開展連接后,客戶就可以象啟用Windows內(nèi)部涵數(shù)一樣來(lái)啟用主控板的伺服控制系統(tǒng)涵數(shù)。在高速?zèng)_床的工作中全過(guò)程中,規(guī)定高速?zèng)_床滑塊冉冉升起后,伺服電機(jī)送料組織 才可以剛開始開展送料,而在滑塊落下來(lái)前,送料組織 務(wù)必進(jìn)行精準(zhǔn)定位全過(guò)程。因此規(guī)定該系統(tǒng)的手機(jī)軟件一部分務(wù)必使高速?zèng)_床的滑塊與送料組織 中間的姿勢(shì)協(xié)調(diào)一致。該系統(tǒng)利用MPC01卡的情況查尋涵數(shù)來(lái)分辨高速?zèng)_床滑塊的部位,來(lái)決策是不是發(fā)指令給交流伺服電機(jī)開展進(jìn)給健身運(yùn)動(dòng)。進(jìn)而做到使滑塊和送料組織 中間的姿勢(shì)協(xié)調(diào)一致。定位點(diǎn)健身運(yùn)動(dòng)涵數(shù)con_pmove來(lái)設(shè)定交流伺服電機(jī)的運(yùn)行方位和運(yùn)作間距。
3、結(jié)語(yǔ)本系統(tǒng)在選用了運(yùn)動(dòng)控制卡和伺服電機(jī)進(jìn)給系統(tǒng)后,合理地處理高速?zèng)_床進(jìn)給系統(tǒng)定位導(dǎo)航規(guī)定和髙速起動(dòng)的規(guī)定,在十分短的時(shí)間內(nèi)開發(fā)設(shè)計(jì)出了功能齊全的可執(zhí)行程序,考慮了高速?zèng)_床運(yùn)用的必須。